B201200
B201300
B251300
B271400
B301500
B351700
牌号 |
35WW230 |
35WW250 |
35WW270 |
35WW300 |
35WW360 |
35WW400 |
35WW440 |
35WBY-1 |
35WW500 |
35WH210 |
35WH250 |
35WH270 |
35WH300 |
35WH360 |
35WH440 |
50WW250 |
50WW270 |
50W270 |
50WW290 |
50WW310 |
50WW350 |
50WW400 |
50WW470 |
WCF-100 |
WSDX-50 |
50WW530 |
50WW600 |
50WW700 |
50WW800 |
50W800 |
50WW1000 |
50WW1300 |
50WH250 |
50WH270 |
50WH290 |
50WH310 |
50WH350 |
50WH470 |
50WH600 |
50WW600-HD |
50WH800 |
J23G-50 |
50WH1000 |
50WH1300 |
65W350 |
65W400 |
65W470 |
65W530 |
65W600 |
65WH600 |
65W800 |
70WK340 |
70WK380 |
80WK420 |
100W800 |
WHG-50 |
WHDB-50 |
B351800
B351900
B352000
B352100
B20AHV1200
B20AHV1300
B27AHV1400
B30AHV1500
B35AHV1700
B25AHV1300M
B27AHV1400M
B30AHV1500M
B15APV1000
B20APV1200
B25APV1300为研究中间包内的流体流动,人们付出了相当的努力,使用堤坝、堰坝和挡板及其它装置来强化夹杂物分离。我们看到,大量使用这些流场改变器的是大方坯和小方坯连铸机。传统的酸性保护渣(稻壳)对钢水的绝热保温效果好,但却不再被洁净钢的生产认可,这就要求用碱性材料来取缔它们,并使用双熔剂法生产。可以说,要实现极高的洁净度(这意味着结晶器内的总氧不超过15或20ppm),中间包的设计是重中之重。当权衡投资费用与超大型中间包的操作,以及与次品有关的成本时,建议采用有充足容量的中间包,它要有的钢水高度或者入口与出口间有足够的距离。
B27APV1400
B30APV1500
B35APV1700
B35AHS500
B35AHS550
B35AHS600
B15AT1000
B20AT1200
B20AT1500
B15AHT1000
B20AHT1200
B20AHT1500
B35A200 -上述改造完成后,重选精矿档次根本能安稳在65.5%,中、强磁选机尾矿档次由本来的17%以上下降到12%左右;特别是二段水力旋流器的沉砂嘴调整后,其粗细分矿份额大大改善,根本能到达7∶3,单系列重选精选螺旋溜槽工作台数在18台以上,添加了重选精矿的产出量,有用下降了中矿循环量,对削减过磨及下降尾矿档次也起到了重要作用;一同也给反浮选体系的操作发明了较好的条件,对反浮选目标的可控才能增强。现在反浮选精矿档次可到达66%以上,反浮选尾矿档次由本来的25%以上下降到22%左右。0.357.60 2.00 1.62 - -B35A210 35W210 7.60 2.10 1.62 2.10 1.62B35A23035W230 7.60 2.28 1.64 2.30 1.62B35A250 35W250 7.60 2.45 1.64 2.501.62B35A270 35W270 7.65 2.65 1.64 2.70 1.62B35A300 35W300 7.65 2.901.64 3.00 1.62B35A360 35W360 7.65 3.20 1.65 3.601.63B35A440一般情况下,我们都使用M29,而在梯形图中也必须设计与之相对应的顺序程序,这对初次尝试者来说还有一定的困难。正常的情况下,没有特殊要求时,主轴参数初始化后把参数No.52#设定为1,其它有关参数基本不动,也不用增加任的控制程序,这样就简单多了。在运行调试中要根据机床本身的机械特性设置刚性攻丝必须的一组参数(见表l)。参数设置好后就可以直接使用固定循环G84/G74指令编程上刚性攻丝编程由于将参数No.52#设置为1,固定循环G84/成为刚性攻丝的指令,它的编程格式就完全与原固定循环G84/G74普通攻丝是一样的。奥氏作不锈钢的形变强化单相的奥氏体不锈钢具有良好的冷变形性能,可以冷拔成很细的钢丝,冷轧成很薄的钢带或钢管。经过大量变形后,钢的强度大力提高,尤其是在零下温区轧制时,效果更为显著。抗拉强度可达2MPa以上。这是因为除了冷作硬化效果外,还叠加了形变诱发M转变。奥氏作不锈钢经形变强化后可用来制造不锈弹簧、钟表发条、结构中的钢丝绳等。形变后若需焊接,则只能采用点焊工艺、形变使应力腐蚀倾向性增加。35W440 7.70 3.40 1.67 4.40 1.65B50A230 50W230 0.50 7.60 2.30 1.642.30 1.62B50A250 50W250 7.60 2.48 1.64 2.50 1.62B50A270 50W270 7.602.65 1.64 2.70 1.62B50A290 50W290 7.60 2.85 1.64 2.90 1.62B50A31050W310 7.65 3.00 1.65 3.10 1.62B50A350 50W350 7.65 3.20 1.65 3.501.62B50A400 50W400 7.70 3.30 1.66 4.00 1.64B50A470 50W470 7.70 4.201.67 4.70 1.65B50A600 50W600 7.75 4.70 1.68 6.00 1.67B50A700 / 7.805.50 1.71 - -B50A800 50W800 7.80 5.80 1.71 8.00 1.70B50A100050W1000 7.85 6.00 1.74 10.00 1.73B50A1300 / 7.85 7.00 1.74 --B65A310 65W310 0.65 7.60 3.05 1.64 3.10 1.60B65A350 65W350 7.603.45 1.65 3.50 1.60B65A400 65W400 7.65 3.95 1.66 4.00 1.65B65A47065W470 7.65 4.60 1.67 4.70 1.65B65A530 65W530 7.70 5.20 1.68 5.301.65B65A600 65W600 7.75 5.90 1.68 6.00 1.68B65A700 / 7.75 6.90 1.69- -B65A800 65W800 7.80 7.90 1.71 8.00 1.70B65A1000 / 7.80 9.90 1.71- -B65A1300 /
一般说来,影响钢的热疲劳抗力的因素主要有:钢的导热性。钢的导热性高,可使模具表层金属受热程度降低,从而减小钢的热疲劳倾向性。一般认为钢的导热性与合碳量有关,含碳量高时导热性低,热作模具钢不宜采用高碳钢。在生产中通常采用中碳钢(C.3%5~.6%)合碳量过低.会导致钢的硬度和强度下降.也是不利的。钢的临界点影响。通常钢的临界点(Acl)越高.钢的热疲劳倾向性越低。一般通过加入合金元素Cr、W、S引来提高钢的临界点。
35WW230 35W210 0.35 7.60 2.10 1.62 7.60 2.10 1.6235WW250 35W2307.60 2.28 1.64 7.60 2.30 1.6235WW270 35W250 7.60 2.45 1.64 7.602.50 1.6235WW300 35W270 7.65 2.65 1.64 7.65 2.70 1.62- 35W300 - - -7.65 3.00 1.6235WW360 35W360 7.65 3.20 1.65 7.65 3.60 1.6335WW44035W440 7.70 3.40 1.67 7.70 4.40 1.6550WW250 50W230 0.50 7.60 2.301.64 7.60 2.30 1.6250WW270 50W250 7.60 2.48 1.64 7.60 2.501.6250WW290 50W270 7.60 2.65 1.64 7.60 2.70 1.6250WW310 50W290 7.602.85 1.64 7.60 2.90 1.6250WW350 50W310 7.65 3.00 1.65 7.65 3.101.6250WW400 50W350 7.65 3.20 1.65 7.65 3.50 1.6250WW470 50W400 7.703.30 1.70 7.70 4.00 1.6450WW600 50W470 7.75 4.20 1.68 7.70 4.701.6550WW700 50W600 7.80 4.70 1.70 7.75 6.00 1.6750WW800 - 7.80 5.501.71 - - -- 50W800 - - - 7.80 8.00 1.7050WW1000 50W1000 7.85 6.001.74 7.85 10.00 1.7350WW1300 - 7.85 7.00 1.74
三段磨机“二对一”改造在原工艺规划中,三段磨机有用利用系数为.95t/(hm3),28年2次氧化矿全流程调查中均发现三段磨机有用利用系数仅为.395t/(hm3),与规划比较距离较大,阐明三段磨矿才能充裕许多。针对三段磨机过磨与才能过大问题,公司经多方证明,制订出2个系列共用1台三段磨机的改造计划,即只拆迁1个系列的三段水力旋流器组到对应的另一个系列,三段磨机排矿经分矿后自流回本系列二段水力旋流器给矿泵池,不添加动力设备。
一气象站离水厂*远,且在小山腰上,常年不到水。测试结果:该工程以同样方法进行改造,访问用水情况时,反映良好,用户1%到水,气象站的工作人员也意外的次用上了洁净的自来水。3测试三:工程夹带掺气性质对比。在城市供水管网系统中,往往需要布置一定数量的排气阀,以保证水流顺畅不受气体影响,排气阀的排气效果显然是不理想的。“真空流”能自动将管网内任何角落的“窝存”气体排除,排气过程需要6-8小时,并直接于水源进口处把关,防止气体进入管内,可以说是一劳永逸,整个供水系统无需设置排气阀。1工程概况:某城市供水管网,在排气阀全部开启状态下,处于“不利点”的用户在供水高峰期用不上水,出水时夹带大量泡沫。管内水充盈度低,供水不稳定。测试结果:笔者给原系统加配一套真空高速输水系列成套设备,关闭所有排气阀。供水系统承载负荷能力提高,能够全天候24小时对整个城市低于高位水池底部3米的任何用户正常供水,整个管网的水充盈度达99%以上,对比效果相当明显。在“真空流”试验5天之后,又重新恢复“重力流”运行,仅3小时,全城断水,可以证明在排气阀关闭的情况下“重力流”无法运行。
Icu和Ics短路或实际考核的条件不同,后者比前者更严格、更困难,IEC947-2和GB1448.2确定Icu有四个或三个值,分别是25%、5%、75%和1%Icu(对A类断路器即塑壳式)或5%、75%、1%Icu(对B类断路器,即式或框架式)。断路器的制造厂所确定的Ics值,凡符合上述标准规定的Icu百分值都是有效的、合格的产品。式断路器,绝大部分都具有过载长延时、短路短延时和短路瞬动的三段保护功能,能实现选择性保护,大多数主干线(包括变压器的出线端)都采用它作主开关,因为主干线切除故障电流后更换断路器要慎重,主干线停电要影响一大片用户,发生短路故障时要求两个CO,要求继续承载一段时间的额定电流,式断路器偏重于它的Icu值;而使用在支路上的塑壳式断路器,经过极限短路电流的分断和的合、分后,已完成其使命,它不再承载额定电流,可以更换新的(停电的影响较小),一般只注重其Ics值。