西门子1211C/1212C模拟器
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伺服驱动器使用方法大体和变频器一样,在这里需要注意的是伺服驱动器的选型不只有功率一个参数,还有低惯量和高惯量。
低惯量类型一般转矩低、转速高,适合一些负载轻、运动频繁的控制。高惯量类型转矩高、转速低,适合一些负载较大的控制。需要根据现场情况选择合适的驱动器,否则要不就是转速跟不上,要不就是电机过热影响寿命。
我们简单学习一下伺服控制系统!
伺服控制系统的控制方式
伺服驱动器主要有三种控制方式:
1、转矩控制:
转矩控制方式是通过外部模拟量的输入或直接的地址的赋值来设定电机轴对外的输出转矩的大小,具体表现为例如10V对应5Nm的话,当外部模拟量设定为5V时电机轴输出为2.5Nm:如果电机轴负载低于2.5Nm时电机正转,外部负载等于2.5Nm时电机不转,大于2.5Nm时电机反转(通常在有重力负载情况下产生)。可以通过即时的改变模拟量的设定来改变设定的力矩大小,也可通过通讯方式改变对应的地址的数值来实现。
应用主要在对材质的受力有严格要求的缠绕和放卷的装置中,例如绕线装置或拉光纤设备,转矩的设定要根据缠绕的半径的变化随时更改以确保材质的受力不会随着缠绕半径的变化而改变。
2、位置控制:
位置控制模式一般是通过外部输入的脉冲的频率来确定转动速度的大小,通过脉冲的个数来确定转动的角度,也有些伺服可以通过通讯方式直接对速度和位移进行赋值。由于位置模式可以对速度和位置都有很严格的控制,一般应用于定位装置。应用领域如数控机床、印刷机械等等。
3、速度模式
通过模拟量的输入或脉冲的频率都可以进行转动速度的控制,在有上位控制装置的外环PID控制时速度模式也可以进行定位,但必须把电机的位置信号或直接负载的位置信号给上位反馈以做运算用。位置模式也支持直接负载外环检测位置信号,此时的电机轴端的编码器只检测电机转速,位置信号就由直接的终负载端的检测装置来提供了,这样的优点在于可以减少中间传动过程中的误差,增加了整个系统的定位精度。
谈到伺服驱动器我们就不得不提到西门子的V90系列,
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这样变频器寄存器的地址就变成了运转时间415010千瓦时计数器415020功率416100,本来寄存器地址就不连续,读起来不方便,这回更是拆成了6个。唉,先编程吧。先编的是23台变频器224,编着编着发现编译保存时,输出窗口出现一个警告,说程序太大14000多字节,不适合224,当时就哭了。想想也是23台变频器,每台6条指令,再加上数值的处理,程序量很可观啊,怎么办,想到的是换226,付款订226,226在快递中的时候。想到了西门子的指针,想着把变频器的从站地址放入V区,再用指针去读取V区里的变频器的从站地址,读到地址23就返回到1,这样就6条读取指令,可大大减小程序块。可是指针我从来没用过啊,于是看指令方面的知识,看看发现从站地址是字节型,心想能不能每读完一台变频器的数据后,从站地址加1,就是字节型加上,发现STEP-7-MicroWIN没有字节整数型运算指令,无意中发现字节递增指令INC_B,这样就可实现每次地址加1。程序修改后大小为9400左右。
下载后进行通信,使用的速率为115200,无法通信,又是什么原因?用计算机串口在RS485中继器网络2上检测不到数据,网络1连接的PLC,网络1上有数据。一共两个中继器,互换一下看看吧,还是不好用。说一个这两个中继器,一个是朋友的工程余货,一个是在淘宝上淘的二手(这里可以鄙视我一下)。两个中继器的接线,开关位置都没问题,就是通信不上,原因还是待查。大胆的将CPU通信直接连入网络2,发现PLC指令还是显示从站无响应,因为此时速率还是115200,全部改成9600试试吧,改成后全部都可以读取啦。非常高兴的说。现在速率运行在38400的速度上,轮询23台变频的总时间在8秒左右,只监不控可以了。
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