通信设备发那科伺服驱动器OV,TG报警故障排除以及维修方案
FANUC发那科驱动器维修出现OV、TG报警的故障维修方案:
故障现象1:一台配套FANUC 0TE-A2系统的数控车床,X轴运动时出现ALM401报警。 分析与处理过程:检查报警时X轴伺服驱动板PRDY指示灯不亮,OV、TG两报警指示灯亮,CRT上显示ALM401号报警。断电后NC重新起动,按X轴正/负向运动键,工作台运动,但约2~3s,又出现ALM401号报警,驱动器报警不变。由于每次开机时,CRT无报警,且工作台能运动,一般来说,NC与伺服系统应工作正常,故障原因多是由于伺服系统的过载。为了确定故障部位,考虑到本机床为半闭环结构,维修时脱开了电动机与丝杠间的同步齿型带,检查X轴机械传动系统,用手转同步带轮及X轴丝杠,刀架上下运动平稳正常,确认机械传动系统正常。检查伺服电动机绝缘、电动机电缆、插头均正常。但用电流表测量X轴伺服电动机电流,发现X轴静止时,电流值在6~1lA范围内变动。因X轴伺服电动机为A06B-0512-B205型电动机,额定电流为6.8A,在正常情况下,其空载电流不可能大于6A,判断可能的原因是电动机制动器未松开。检查制动器电源,发现制动器DC90V输入为“0”,仔细检查后发现熔断器座螺母松动,连线脱落,造成制动器不能松开。重新连接后,确认制动器电源已加入;开机,故障排除。
例2.驱动器出现TG、DC报警的故障维修
故障现象2:经过详细的技术分析与处理,对于某台配套FANUC 0M的二手数控铣床,其采用的FANUC S系列三轴一体型伺服驱动器在开机时出现了L/M/N轴的TG、DC报警。经过严谨分析,FANUC S系列数字伺服出现的TG报警,指的是速度控制单元断线,可能由伺服电动机或编码器连接不良,或速度控制单元设定错误所致。而DC报警则表示直流母线过电压,其潜在原因可能涉及直流母线的斩波管、制动电阻等元器件的损坏,或系统电源配置错误等。
鉴于该机床为二手设备,我们在开机前进行了全面的检查。我们仔细检查了驱动器与X、Y、Z轴伺服电动机的连接,并未发现断线现象。接着,我们验证了驱动器的主回路输入电压,确认其正确,且直流母线的电压为DC260V。机床的X、Y、Z轴尚未开始工作。根据以上检查结果,我们基本排除了报警与外部工作条件的关系,推断报警是由于驱动器本身的问题所引起。
考虑到机床作为二手设备,在开机前已长时间未使用,我们采用了观察法,对驱动器的各元器件进行了细致的检查。Zui终,我们发现驱动器中的熔断器FU2(2A)已经熔断。在更换了同规格的熔断器后,开机,驱动器的报警消除,故障得以排除。