设备改造完了,终于松了口气。没过几天,客户打电话过来,刚松了的那口气立马又吊了起来。通过客户描述,感觉麻烦来了。
客户每台机器都用了4台伺服,国产某品牌的,之前就经常发生液压站压力变送器损坏、某个环节偶尔不工作等情况,通过增加滤波电路、分开走线等措施解决了。这次又出状况,反应还是干扰问题,源头在伺服驱动那里,但没办法,客户不明白,就是认定了改造了设备出现的。哎,真是哑巴吃黄连,有苦说不出。
设备偶尔出现不合模或者工作完成后压力卸不下来的情况。苦逼兮兮赶到现场,观察了一个小时左右,问题又出现了,进模之后,不合模。看了一下smart的对应点位,没有输出,监控了一下程序,发现下模低限位开关信号没有,让人更换了接近开关。
又观察了一下,发现在两个允许下放吊钩的指示灯一直闪烁,肯定是干扰信号过去了。把线路理顺了一下,发现这个指示灯的电源线与伺服线走到一起了,伺服驱动没有与伺服电机等电位接地。把一台伺服驱动器的地线搭了一下外壳,发现冒火花,果断将其与电机相连并接地,发现指示灯还是闪烁。
让客户开机试了一下,工作了一个多小时之后,故障又出现了,这次是不合模。监控了一下程序,发现接近开关还是没有信号。
还是怀疑干扰。找人一起将LOGO!从原来的位置挪到新的位置去,新位置在控制端子上部,基本没有其他主回路的部件,线路也重新理顺了一下,顺便把之前的旧开关电源更换了一下,因为之前的开关电源是某品牌的,里面的结构非常简单,EMC电路做得不是很到位。开机试验,观察半天发现问题没有了。
第二天一早,客户又打电话来了,说夜班的时候又出现过两次不卸压的情况。想说服客户在伺服驱动器前面加隔离,因费用高,客户没有同意。
于是,带示波器来到现场。因为老是smart工作不正常,因24V电源前面是用了一个二级滤波器,就先测量了一下24V电源,发现电源的杂波较多,看了一下,24V电源输出侧的接地线没接,用万用表测量24V电源的接地,发现与外壳连接很好,原来电源的底座是金属的,与导轨用了螺丝连接,给它做了一下接地,不出意料,波形依然没有改善。
再用高压探头测试24V电源的输入,发现220V电源杂波很多,而在合模液压站接触器吸合时,滤波器后级的电源有明显的尖峰电压(现场未来得及录波)。将探头加到滤波器的前级,发现杂波非常少。没想到啊,滤波器滤波之后的波形竟然比没滤波之前差这么多。因LOGO!输出Q点外接继电器之后,继电器输出给了两个允许吊钩下放的指示灯,它的公共电源是从滤波器之后取的,与smart的信号线有一段是在同一个槽中布的线。将这条电源从滤波器后级挪到前级去,开机试验,发现两个允许下放吊钩的指示灯闪烁频率很低了,闪烁的亮度也非常小,几乎看不到了。
调整完成测得的波形如图:
让客户正常开机放料,收工回家。至今,这几台改造的设备也没有再也没有出现类似故障。
不要盲目相信滤波器,因为干扰不一定都是从电源侧来的。滤波后的线路需要也别注意,不能跟伺服驱动、接触器线圈等线路一起走线,避免器件布局、选型,以及布线的不合理性等多方面的因素对信号的影响。